中钢衡重铸锻公司吨铸件成本降低了30%
发表时间:2009-08-10 08:49:27; 来源:
自去年6月份以来,中钢衡重铸锻公司认真开展“对标挖潜、降本增效”活动,取得了初步成效,该公司吨铸件成本降低了30%。由于措施得力,在金融危机影响最为严重的2009年上半年,该公司盈利2000万元以上。 2008年6月份,该公司经理谢驰中感觉到市场订货的数量不断减少,订货价格不断下降,市场竞争越来越激烈。他在心中产生了一个念头:只有降低生产成本,才能在价格上占优势,才能赢得更多的市场。从那时起,他狠抓“对标挖潜、降本增效”工作,并将该项工作落到实处。 该公司多次召开专题会议,研究成本控制措施,并对有关部门敲定了节能降耗指标,制定节能降耗总目标。由工会牵头组织,在全公司范围内开展节能降耗合理化建议活动,要求广大员工既从自身的工作岗位寻找节能降耗、挖潜增效新路子,又要综观全局,从公司生产的其他环节、各道工序中寻找节能降耗、挖潜增效的好办法。短短一个星期,他们就收到合理化建议700余条。 水泥设备大件轮带、托轮是该公司的重点主导产品,用户对其质量要求越来越高。采用老工艺生产此类产品,钢液需求量大,型砂消耗多,产品质量不稳定,不但生产效率低,生产成本也居高不下。该公司技术部工艺组通过不断探索,不断改进铸件生产工艺,采用世界上先进的铸件模拟凝固软件技术,实现了该类产品铸件工艺技术创新,同时狠抓质量工序控制,提高产品质量,降低废品损失,与去年同期相比,铸件出品率提高了10个百分点。 自2008年10月份起,该公司在推广应用新技术、新材料、新工艺上狠下功夫。铸件生产使用新型树脂砂代替传统的型砂造型,生产的砂模不需烤模,月节省焦炭300多吨,月节约生产成本80万元,一年可节约近1000万元的生产成本;大力推广应用新型燃料,以液氧代替瓶装氧气和乙炔,平均每月节约成本达50万元以上。 该公司不但在节能上细算经济账,还在减排上狠下功夫。在用水量极大的铸钢车间,他们修建了大循环水池,利用盲井水进行水冷却,这样大大节约了水的用量,也减少了废水的排放;该公司3吨电液成功改建后,修建了一个容量40吨的冷却水池,也大大节约了水的用量;精炼炉上马后,在循环水池上又增加了一套冷却装置,这既节约了生产场地和投资费用,循环水的冷却效果也比原来提高了一倍;6号热处理炉窑建成后,改燃煤为燃油,该公司需要退火的产品80%在此热处理窑退火,不但降低了生产成本,还减少了环境污染。 |